減少山東燃氣鍋爐汽水損失也是提高鍋爐效率的有效措施,而機組正常運行中為保證汽水品質(zhì)的排污則是汽水損失的主要方面,我們從運行實際經(jīng)驗出發(fā),在保證機組運行安全的情況下,找到了一系列措施,大大降低了機組汽水損失。
1、山東燃氣鍋爐機組啟動過程中,由化學(xué)監(jiān)督制作合格的除鹽水,加藥后進到凝汽器,循環(huán)合格后向除氧器進水,進行爐前清洗,除氧器水質(zhì)合格后向鍋爐上水,在啟動時間允許時,鍋爐進放水沖洗一次,時間不允許時,可以在汽包壓力低于 50bar 時,稍微開啟鍋爐底部放水閥,進行少量換水,在汽包壓力 69bar 時,開啟汽包連續(xù)排污閥門,進行排污,使鍋爐水質(zhì)盡快合格。機組并網(wǎng)后,可以適當降低機 組壓力,開啟連排進行大流量排污。機組啟動后,要對鍋爐所有疏水閥門和放空閥門進行查漏,采取隔離措施,保證汽水損失最低。
2、山東燃氣鍋爐機組正常運行中,除了對于機組疏水放空閥門進行查漏外,還對鍋爐排污進行了規(guī)定,通過試驗,我們發(fā)現(xiàn)每周兩次每次一小時,可以保證水質(zhì)合格,在鍋爐汽包水質(zhì)中二氧化硅含量大于80ppb 時,可以加大排污,這種做法大大降低 了機組排污熱損失。
3、山東燃氣鍋爐機組正常調(diào)停中,如何保證調(diào)停機組腐蝕和啟動后的水質(zhì)盡快合格是運行和技術(shù)人員長期探討的問題之一,主汽壓 60bar 時,關(guān)閉山東燃氣鍋爐電動主汽隔離閥;汽包壓力 10- 12bar 時,開啟鍋爐除再熱器外的所有疏水放空閥,帶壓放水,約四小時后,確認所有疏水已放盡后,關(guān)閉鍋爐所有疏水放空閥。通過實踐發(fā)現(xiàn),這些做法對于減少鍋爐汽側(cè)受熱面腐蝕有很大作用,從而大大減少了調(diào)停鍋爐為保證水質(zhì)合格的排污時間;停爐凝汽器真空破壞前,開啟再熱器進口疏水閥和汽輪機中聯(lián)門前疏水,利用凝汽器真空抽取再熱器余汽,真空破壞后,開啟再熱汽疏水放空閥,放盡鍋爐再熱器疏水,兩小時后關(guān)閉再熱器疏水放空閥。